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华大HC32-(04)-微秒级us延时测试
阅读量:2085 次
发布时间:2019-04-29

本文共 2599 字,大约阅读时间需要 8 分钟。

一、开发环境及工具

  1. /
  2. Keil uVision5 V5.33 / IAR For ARM 7.80.4 (J-Link)
  3. 数字示波器
  4. 此工程源码下载路径 :

二、测试目的

  1. 找到延时更准确的us级延时函数,用于实际项目

三、测试方法及前提条件

  1. 系统主时钟HCLK和外设时钟PCLK均为24MHz

  2. 配置引脚P32为输出管脚,通过延时函数切换高低电平,示波器查看波形

  3. 不使用定时器中断的方法(现在DDL库函数版本自带的延时函数用systick时钟)

  4. 主函数结构

    int32_t main(void){
    SystemInit(); // 24M主频 public_delay_init(); // 引脚初始化 while (1) {
    public_delay_test(); // 循环测试 }}
  5. 测试模型

    // us级测试,主频24MHz,只看高电平{
    GPIO_SetHigh(); // 设置为高电平 delayus(xx); // 微秒延时 GPIO_SetLow(); // 设置为低电平 delayus(xx); // 微秒延时}

四、实测数据

以下数据只记录高电平时间(低电平时长包含多余的汇编指令),代码均位于public_delay_test()函数内:

  1. 测试步骤一

    使用华大自带的库函数实现电平切换,不加任何延时函数:

    Gpio_WriteOutputIO(DELAY_PORT, DELAY_PIN, TRUE);	// 高电平Gpio_WriteOutputIO(DELAY_PORT, DELAY_PIN, FALSE);	// 低电平

在这里插入图片描述

  • 测试结果:

    高电平时长为1.8us

  1. 测试步骤二

    是否感觉与实际理论值相差很远,我们直接调用底层的库函数实现,对比步骤一的效果:

    *((volatile uint32_t *)((uint32_t)&M0P_GPIO->P0OUT + DELAY_PORT))|= ((1UL)<<(DELAY_PIN));*((volatile uint32_t *)((uint32_t)&M0P_GPIO->P0OUT + DELAY_PORT))&= (~(1UL<<(DELAY_PIN)));

在这里插入图片描述

  • 测试结果:

    高电平时长为450ns,很显然直接调用库函数会带来其它时间的消耗

  1. 测试步骤三

    为方便我们使用,我们自定义一个IO函数,减少部分不必要的延时消耗:

    void GPIO_WriteHigh(en_gpio_port_t enPort, en_gpio_pin_t enPin){
    *((volatile uint32_t *)((uint32_t)&M0P_GPIO->P0OUT + enPort))|= ((1UL)<<(enPin)); // 高电平}void GPIO_WriteLow(en_gpio_port_t enPort, en_gpio_pin_t enPin){
    *((volatile uint32_t *)((uint32_t)&M0P_GPIO->P0OUT + enPort))&= (~(1UL<<(DELAY_PIN))); // 低电平}

    替换成我们的函数测试

    GPIO_WriteHigh(DELAY_PORT, DELAY_PIN);GPIO_WriteLow(DELAY_PORT, DELAY_PIN);

在这里插入图片描述

  • 测试结果:

    高电平时长为900ns,基本能满足微秒级的延时要求

  1. 测试步骤四

    用库函数自带延时函数测试,最低只有10us级的,而且用的是systick定时器来实现:

    // timcnt = 1 	, 13  us;// timcnt = 5 	, 57  us;// timcnt = 10 	, 111 us;// timcnt = 50	, 540 us;GPIO_WriteHigh(DELAY_PORT, DELAY_PIN);delay10us(timcnt);GPIO_WriteLow(DELAY_PORT, DELAY_PIN);delay10us(timcnt);

在这里插入图片描述

  • 测试结果:

    一般比理论值大10%,现在已经是10us级别,再加上此误差值,有些项目场合不能接受;

    当然你可以试着优化它内部实现,或者加些算法调整减少误差,这里不扩展,比如将延时改为:

    delay10us(timcnt - (timcnt/10));
  1. 测试步骤五

    自带的不能用,那么我们自己实现延时函数,10us级别,利用空指令和For循环的方式实现:

    void nrf_delay_10us(uint32_t nus){
    for(;nus>0;nus--) {
    asm("nop");asm("nop");asm("nop");asm("nop");asm("nop"); asm("nop");asm("nop");asm("nop");asm("nop");asm("nop"); asm("nop");asm("nop");asm("nop");asm("nop");asm("nop"); ... ... }}

    替换成我们的函数

    // timcnt = 1 	, 11  us;// timcnt = 5 	, 51  us;// timcnt = 10 	, 100 us;// timcnt = 50	, 502 us;// timcnt = 80	, 800 us;GPIO_WriteHigh(DELAY_PORT, DELAY_PIN);nrf_delay_10us(timcnt);GPIO_WriteLow(DELAY_PORT, DELAY_PIN);nrf_delay_10us(timcnt);

在这里插入图片描述

在这里插入图片描述

在这里插入图片描述

  • 测试结果:

    误差小于或等于1%,至此,该函数已经可以满足项目的需求了

五、总结

  1. 自带的10us级别延时函数误差10%左右,使用systick时钟实现,不适合精度较高的场合
  2. 自带的IO口电平切换函数会带来多余时间的消耗,可自定义函数减少不必要的耗时
  3. 受主频的限制,用此模型方法处理ns级别或者1us级别的精确延时并不合适,建议用于精度在10us级别场合

转载地址:http://ejvqf.baihongyu.com/

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